邯鋼焦化脫硫廢液處理工藝于10月13日正式獲得國家發(fā)明專利。該項目的成功實施,填補了國內(nèi)技術(shù)空白,為國內(nèi)焦化行業(yè)解決HPF工藝難題提供了可借鑒的成功經(jīng)驗,對徹底解決焦化脫硫廢液污染問題、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)具有重要的意義。
焦?fàn)t煤氣脫硫裝置運行中產(chǎn)生的脫硫廢液,是一種極其復(fù)雜的混合物,不能像其它工業(yè)廢水一樣直接排入生物脫酚系統(tǒng)進(jìn)行無害化處理,主要靠排入煤場圍堰存積或摻入煉焦煤中進(jìn)行簡單處理,或?qū)⑵溥M(jìn)行蒸發(fā)處理。但不論哪種處理方式,都存在很大弊端,制約著采用這一生產(chǎn)工藝的焦化廠長期穩(wěn)定運行和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
為實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,邯鋼焦化廠在組織工藝技術(shù)人員搜集和分析國內(nèi)外脫硫工藝狀況和相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,于2004年底提出了以化學(xué)方法對脫硫廢液中有害成分進(jìn)行無害化分解處理的攻關(guān)設(shè)想,并很快納入了邯鋼的科技開發(fā)計劃組織實施。
在公司的組織和協(xié)調(diào)下,焦化廠、技術(shù)中心與國內(nèi)某院校聯(lián)合進(jìn)行了實驗室可行性試驗,經(jīng)過反復(fù)試驗和努力攻關(guān),終獲成功。
這一工藝技術(shù)的創(chuàng)新和應(yīng)用,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)和社會效益。一是每天可處理脫硫廢液10噸,處理后的脫硫液COD含量由過去的16萬mg/L降至1萬mg /L,經(jīng)蒸氨工序進(jìn)一步處理,達(dá)到生物脫酚處理指標(biāo)要求。二是經(jīng)生物脫酚脫氰處理后,達(dá)到工業(yè)水二級外排標(biāo)準(zhǔn),可作為熄焦用水,實現(xiàn)循環(huán)使用,降低了水耗。三是本工藝用化學(xué)法生產(chǎn)得到的固體硫氰酸鹽,改變了常用的蒸發(fā)法提取純度較低的缺點,產(chǎn)品純度達(dá)到國標(biāo)要求,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和市場前景。四是徹底解決了原脫硫工藝生產(chǎn)過程中脫硫廢液排放困難和產(chǎn)生的污染問題,實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。
來源:河北鋼鐵
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